

Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация промышленных дымовых труб
ООО «Уралспецэнергоремонт-Инжиниринг» обладает многолетним опытом капитальных ремонтов, реконструкций, модернизаций и технических перевооружений промышленных дымовых труб в энергетике. Мы обладаем всеми необходимыми компетенциями: разрешительными документами (членство в СРО, сертификаты, аккредитации), специализированной сертифицированной грузоподъёмной оснасткой, оборудованием, инженерной подготовкой и квалифицированным персоналом.
Мы осуществляем:
Такой подход позволяет реализовывать уникальные проекты с твёрдой стоимостью, в оптимальные сроки и с гарантированной эффективностью.
ПРИМЕРЫ УНИКАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
1. Богословская ТЭЦ, АО РУСАЛ, г. Краснотурьинск, ж/б труба №4, высотой 120 м, капитальный ремонт, 2023–2024 гг.
Состояние сооружения по результатам экспертизы промышленной безопасности признано аварийным: возникла угроза обрушения железобетонного ствола, перекрытия и футеровки. Заказчиком была поставлена задача в кратчайшие сроки и надёжно устранить угрозу аварии, приняв оптимальное экономически обоснованное решение о возможности приведения объекта в рабочее состояние.
Учитывая критическое состояние сооружения, специалистами нашей компании были предложены на рассмотрение три варианта решений с технико-экономическим обоснованием и различными сроками реализации.
Вариант 1. Демонтаж аварийного сооружения до фундамента с утилизацией конструкций и отходов, возведение новой железобетонной дымовой трубы с устройством временной дымовой трубы и газоходов на период строительства.
Вариант 2. Установка внутреннего металлического ствола с комплексом работ: демонтаж аварийной кирпичной футеровки с утилизацией, восстановление разрушающейся внутренней поверхности ж/б ствола трубы торкрет-бетоном толщиной 40 мм, устройство наружной усиливающей армированной ж/б обоймы ствола с отметки 65,0 м до отметки 87,0 м толщиной 140 мм, монтаж и демонтаж временной дымовой трубы на период ремонта, восстановление маркировочной окраски, молниезащиты, светоограждения, приборов КИП.
Вариант 3. Незамедлительное устройство металлического усиливающего каркаса ж/б ствола с отметки 65,0 м до отметки 87,0 м с последующим выполнением на этих отметках армированной ж/б обоймы толщиной 140 мм в зимнее время (так как начало работ после всех согласований приходилось на сентябрь–октябрь). Затем – демонтаж в летний период перекрытия и аварийной кирпичной футеровки с заменой её на армированную керамзитобетонную футеровку толщиной 170 мм с дополнительным покрытием протекторной комплексной полимерной защитой композицией ГЭКОС, восстановление ж/б перекрытия, маркировочной окраски, молниезащиты, светоограждения, приборов КИП.
С учётом необходимости максимально срочного устранения аварийной ситуации, возможности продолжения эксплуатации сооружения в зимний период и оптимизации затрат заказчик совместно с привлечённой проектной организацией утвердил к реализации третий вариант приведения сооружения в работоспособное состояние.
ООО «УСЭР-Инжиниринг» реализовало данный проект в два этапа:
1-й этап (1 сентября – 25 декабря 2023 г.): выполнено усиление ж/б ствола дымовой трубы металлическим каркасом с последующим возведением в зимний период ж/б усиливающей обоймы параллельно с разработкой проектной документации. Сооружение находилось в работе, угроза обрушения была устранена. ТЭЦ выдавала теплоэнергию, востребованную в отопительный период.
2-й этап (30 апреля – 30 октября 2024 г.): демонтированы ж/б перекрытие и аварийная кирпичная футеровка с отметки 15,0 м до отметки 115,0 м; выполнена монолитная армированная керамзитобетонная футеровка с покрытием полимерной композицией ГЭКОС; восстановлено ж/б перекрытие; параллельно завершена маркировочная окраска, восстановлены молниезащита, светоограждение, установлены и подключены приборы КИП.
Результат: заказчик получил полностью работоспособное сооружение с повышенной надёжностью и сроком эксплуатации не менее 50 лет.





2. АО КЗТС, г. Кировград, труба котельной высотой 90 м, 2023 г. (техническое перевооружение)
Состояние сооружения по результатам экспертизы промышленной безопасности признано ограниченно работоспособным с угрозой в ближайшее время перейти в аварийное. Причина критических разрушений – несоответствие рабочих режимов эксплуатации проектным, следствием чего стали постоянные течи конденсата, разрушение футеровки и железобетонной оболочки трубы в результате циклов «оттаивание–замерзание» и общего промерзания зимой.
Специалистами нашей компании совместно с проектной организацией ООО «ЦЭРС» было предложено установить внутри ж/б ствола металлический самонесущий ствол в теплоизоляции диаметром 3000 мм. Это исключило бы проблемы с образованием и отводом конденсата, сохранило работоспособность существующего железобетонного ствола и продлило общий срок службы сооружения минимум до 35 лет.
Для обеспечения работы котельной на период ремонта заказчику было рекомендовано установить временную металлическую дымовую трубу.
Весь комплекс работ по техническому перевооружению с разработкой документации реализован в течение летнего периода. Применялась индивидуально разработанная оснастка для высотных работ и самонесущий кран грузоподъёмностью 3 т.
Дополнительно выполнены:
Результат: заказчик получил полностью работоспособное сооружение со сроком эксплуатации не менее 35 лет.

3. Назаровская ГРЭС, г. Назарово, дымовая труба №4, высота 250 м, 2024 г. (капитальный ремонт сооружения и замена металлических вставок газоходов)
По результатам экспертизы промышленной безопасности состояние трубы определено как ограниченно работоспособное, констатировано аварийное состояние чугунного колпака и вставок газоходов, повсеместное разрушение верхнего слоя футеровки.
Проектом капитального ремонта сооружения, разработанным ООО «ЦЭРС» при нашем участии, предложено:
Капитальный ремонт сооружения и газоходов реализован с 1 мая по 30 сентября 2024 г. Заказчик получил в эксплуатацию работоспособное сооружение и новые газоходы со сроком эксплуатации не менее 30 лет.



















Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация промышленных дымовых труб
ООО «Уралспецэнергоремонт-Инжиниринг» обладает многолетним опытом капитальных ремонтов, реконструкций, модернизаций и технических перевооружений промышленных дымовых труб в энергетике. Мы обладаем всеми необходимыми компетенциями: разрешительными документами (членство в СРО, сертификаты, аккредитации), специализированной сертифицированной грузоподъёмной оснасткой, оборудованием, инженерной подготовкой и квалифицированным персоналом.
Мы осуществляем:
Такой подход позволяет реализовывать уникальные проекты с твёрдой стоимостью, в оптимальные сроки и с гарантированной эффективностью.
1. Богословская ТЭЦ, АО РУСАЛ, г. Краснотурьинск, ж/б труба №4, высотой 120 м, капитальный ремонт, 2023–2024 гг.
Состояние сооружения по результатам экспертизы промышленной безопасности признано аварийным: возникла угроза обрушения железобетонного ствола, перекрытия и футеровки. Заказчиком была поставлена задача в кратчайшие сроки и надёжно устранить угрозу аварии, приняв оптимальное экономически обоснованное решение о возможности приведения объекта в рабочее состояние.
Учитывая критическое состояние сооружения, специалистами нашей компании были предложены на рассмотрение три варианта решений с технико-экономическим обоснованием и различными сроками реализации.
Вариант 1. Демонтаж аварийного сооружения до фундамента с утилизацией конструкций и отходов, возведение новой железобетонной дымовой трубы с устройством временной дымовой трубы и газоходов на период строительства.
Вариант 2. Установка внутреннего металлического ствола с комплексом работ: демонтаж аварийной кирпичной футеровки с утилизацией, восстановление разрушающейся внутренней поверхности ж/б ствола трубы торкрет-бетоном толщиной 40 мм, устройство наружной усиливающей армированной ж/б обоймы ствола с отметки 65,0 м до отметки 87,0 м толщиной 140 мм, монтаж и демонтаж временной дымовой трубы на период ремонта, восстановление маркировочной окраски, молниезащиты, светоограждения, приборов КИП.
Вариант 3. Незамедлительное устройство металлического усиливающего каркаса ж/б ствола с отметки 65,0 м до отметки 87,0 м с последующим выполнением на этих отметках армированной ж/б обоймы толщиной 140 мм в зимнее время (так как начало работ после всех согласований приходилось на сентябрь–октябрь). Затем – демонтаж в летний период перекрытия и аварийной кирпичной футеровки с заменой её на армированную керамзитобетонную футеровку толщиной 170 мм с дополнительным покрытием протекторной комплексной полимерной защитой композицией ГЭКОС, восстановление ж/б перекрытия, маркировочной окраски, молниезащиты, светоограждения, приборов КИП.
С учётом необходимости максимально срочного устранения аварийной ситуации, возможности продолжения эксплуатации сооружения в зимний период и оптимизации затрат заказчик совместно с привлечённой проектной организацией утвердил к реализации третий вариант приведения сооружения в работоспособное состояние.
ООО «УСЭР-Инжиниринг» реализовало данный проект в два этапа:
1-й этап (1 сентября – 25 декабря 2023 г.): выполнено усиление ж/б ствола дымовой трубы металлическим каркасом с последующим возведением в зимний период ж/б усиливающей обоймы параллельно с разработкой проектной документации. Сооружение находилось в работе, угроза обрушения была устранена. ТЭЦ выдавала теплоэнергию, востребованную в отопительный период.
2-й этап (30 апреля – 30 октября 2024 г.): демонтированы ж/б перекрытие и аварийная кирпичная футеровка с отметки 15,0 м до отметки 115,0 м; выполнена монолитная армированная керамзитобетонная футеровка с покрытием полимерной композицией ГЭКОС; восстановлено ж/б перекрытие; параллельно завершена маркировочная окраска, восстановлены молниезащита, светоограждение, установлены и подключены приборы КИП.
Результат: заказчик получил полностью работоспособное сооружение с повышенной надёжностью и сроком эксплуатации не менее 50 лет.
2. АО КЗТС, г. Кировград, труба котельной высотой 90 м, 2023 г. (техническое перевооружение)
Состояние сооружения по результатам экспертизы промышленной безопасности признано ограниченно работоспособным с угрозой в ближайшее время перейти в аварийное. Причина критических разрушений – несоответствие рабочих режимов эксплуатации проектным, следствием чего стали постоянные течи конденсата, разрушение футеровки и железобетонной оболочки трубы в результате циклов «оттаивание–замерзание» и общего промерзания зимой.
Специалистами нашей компании совместно с проектной организацией ООО «ЦЭРС» было предложено установить внутри ж/б ствола металлический самонесущий ствол в теплоизоляции диаметром 3000 мм. Это исключило бы проблемы с образованием и отводом конденсата, сохранило работоспособность существующего железобетонного ствола и продлило общий срок службы сооружения минимум до 35 лет.
Для обеспечения работы котельной на период ремонта заказчику было рекомендовано установить временную металлическую дымовую трубу.
Весь комплекс работ по техническому перевооружению с разработкой документации реализован в течение летнего периода. Применялась индивидуально разработанная оснастка для высотных работ и самонесущий кран грузоподъёмностью 3 т.
Дополнительно выполнены:
Результат: заказчик получил полностью работоспособное сооружение со сроком эксплуатации не менее 35 лет.
3. Назаровская ГРЭС, г. Назарово, дымовая труба №4, высота 250 м, 2024 г. (капитальный ремонт сооружения и замена металлических вставок газоходов)
По результатам экспертизы промышленной безопасности состояние трубы определено как ограниченно работоспособное, констатировано аварийное состояние чугунного колпака и вставок газоходов, повсеместное разрушение верхнего слоя футеровки.
Проектом капитального ремонта сооружения, разработанным ООО «ЦЭРС» при нашем участии, предложено:
Капитальный ремонт сооружения и газоходов реализован с 1 мая по 30 сентября 2024 г. Заказчик получил в эксплуатацию работоспособное сооружение и новые газоходы со сроком эксплуатации не менее 30 лет.
Краткое резюме проектов
|
Объект |
Высота |
Год |
Тип работ |
Новый срок службы |
|
Богословская ТЭЦ, труба №4 |
120 м |
2023–2024 |
Капремонт (аварийное состояние) |
≥ 50 лет |
|
АО КЗТС, котельная |
90 м |
2023 |
Техперевооружение |
≥ 35 лет |
|
Назаровская ГРЭС, труба №4 |
250 м |
2024 |
Капремонт + замена вставок |
≥ 30 лет |